今年以來,神南產(chǎn)業(yè)公司機電設(shè)備維修中心三機車間深入貫徹落實“四種經(jīng)營理念”,以創(chuàng)新為驅(qū)動,著力解決生產(chǎn)過程中的難題,探索創(chuàng)值增效新路徑。
智慧碰撞,破解維修難題的利器
“工欲善其事,必先利其器。”面對單臺減速器維修后無法試驗的行業(yè)共性難題,三機車間以匠心為引,聚力研發(fā)“多種類減速器測試試驗臺”。這臺集被測減速器固定底座、驅(qū)動裝置、連接裝置及智能監(jiān)測系統(tǒng)于一體的創(chuàng)新設(shè)備,可適配多功率、多型號減速器測試需求,一舉攻克維修后質(zhì)量驗證的瓶頸。
“從前維修完總懸著顆心,現(xiàn)在試驗臺就是‘質(zhì)量安全閥’?!避囬g經(jīng)理馬志平的感慨道。智能監(jiān)測系統(tǒng)讓每臺減速器以最優(yōu)狀態(tài)重返生產(chǎn)一線。而在檢修某礦自移機尾時,面對中板、側(cè)板嚴(yán)重磨損的修復(fù)困境,此創(chuàng)新項目突破傳統(tǒng)桎梏,融合原三機槽體修復(fù)工藝,創(chuàng)新研發(fā)自移機尾整體更換中板修復(fù)技術(shù)。
“守舊只能被動應(yīng)付,創(chuàng)新才能主動破局。”創(chuàng)新堅定背后,是通過優(yōu)化防變形措施、精選修復(fù)材料、采用多段多層焊接技術(shù)實現(xiàn)的工序革新:復(fù)雜流程化繁為簡,修復(fù)周期大幅縮短,成本持續(xù)降低,更以卓越質(zhì)量筑牢礦山安全生產(chǎn)防線。
文化滋養(yǎng),激發(fā)創(chuàng)新活力的源泉
“眾人拾柴火焰高?!惫旧钪獎?chuàng)新文化的培育對于激發(fā)員工創(chuàng)新熱情的重要性。因此,每年定期舉辦“眾創(chuàng)節(jié)”,為員工搭建一個展示創(chuàng)新成果、交流創(chuàng)新經(jīng)驗的平臺。
“在眾創(chuàng)節(jié)上,我看到了許多同事的創(chuàng)新成果,深受啟發(fā)?!比龣C車間張磊參加完眾創(chuàng)節(jié)后興奮地說。
季度創(chuàng)新評審、專家評審把關(guān)、表彰獎勵跟進(jìn)……讓每一份創(chuàng)新成果都獲認(rèn)可、每一份創(chuàng)新熱情都被珍視?!肮镜目隙ǎ俏依^續(xù)鉆研的最大動力?!痹谠u審中獲獎的三機班高三青道出心聲,而這種正向反饋,正催生出比學(xué)趕超、競相創(chuàng)新的生動局面。
成果綻放,小革新撬動大效能
這些源自一線的創(chuàng)新成果,雖然看似微小,卻蘊含著巨大的能量。它們不僅解決了設(shè)備維修中的實際問題,提高了工作效率和質(zhì)量,更通過降低成本、節(jié)約資源等方式,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
機電設(shè)備維修中心主任項榆評價這些創(chuàng)新成果時指出,“小革新也能帶來大變化?!?/p>
以減速器試驗臺為例,該試驗臺的投入使用不僅解決了維修后無法及時測試的問題,更通過智能監(jiān)測系統(tǒng)有效保障了維修質(zhì)量,減少了因維修不當(dāng)導(dǎo)致的設(shè)備故障和停機時間,為公司節(jié)省了大量的維修成本和停機損失。
創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭動力。自移機尾中板修復(fù)技術(shù)的突破就是其中的典型代表。該技術(shù)的成功應(yīng)用不僅提高了修復(fù)效率和質(zhì)量,更通過優(yōu)化修復(fù)工藝和材料選擇等方式,降低了修復(fù)成本和環(huán)境影響,為公司的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。
據(jù)悉,在“日常工作中的‘微創(chuàng)新’,既是安全提檔的‘防護(hù)盾’,也是效益挖潛的‘聚寶盆’”。機電設(shè)備維修中心將持續(xù)深化“四種經(jīng)營理念”,積極推進(jìn)創(chuàng)新實踐,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。(供稿:張哲)